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使用螺旋板式換熱器進(jìn)行蒸發(fā)裝備的改良
在運(yùn)用過程中發(fā)現(xiàn)立式螺旋板換熱器存在缺乏:因堿液出口在設(shè)備中部,部分鹽冷卻構(gòu)成的結(jié)晶堆積在螺旋板換熱器下通道,減少了通道運(yùn)用面積,盡管設(shè)置了排污口,但因鹽結(jié)晶對(duì)比堅(jiān)固,無法排出;循環(huán)水通道下部也是簡單堆積固體顆粒的部位,一旦堆積,換熱效果即變差,即便進(jìn)行化學(xué)清潔,也只能是暫時(shí)性減輕;因換熱器為立式裝置構(gòu)造,通道上部簡單灌不滿液體,存在氣體腐蝕情況,換熱器運(yùn)用超越1年即呈現(xiàn)腐蝕走漏,導(dǎo)致設(shè)備作廢。
為徹底解決立式螺旋板式換熱器存在的缺乏,在屢次證明的基礎(chǔ)上,對(duì)設(shè)備裝置形式進(jìn)行改造,取得了理想的效果。改造后的濃堿冷卻技術(shù)在不增加投資的情況下,把螺旋板式換熱器由立式裝置改造為臥式裝置,堿液或循環(huán)水在流動(dòng)中對(duì)鹽結(jié)晶或懸浮顆粒具有很大的推進(jìn)效果,迫使固體雜質(zhì)隨液體從出口流出,徹底解決了鹽結(jié)晶和水中懸浮顆粒阻塞通道的問題。改造1年多來,沒有呈現(xiàn)過鹽結(jié)晶和雜質(zhì)阻塞通道的問題;因液體可以充滿通道,腐蝕情況隨即減輕,改造至今沒有呈現(xiàn)過設(shè)備作廢情況;堿中鹽質(zhì)量濃度穩(wěn)定在3.6g/L擺布。改造后的技術(shù)流程如所示。
改造后濃堿冷卻技術(shù)改造后效益濃堿冷卻設(shè)備由立式裝置改造為臥式裝置后,效益分析如下。濃堿冷卻器的清潔周期由半年延伸至1年,1臺(tái)換熱器100m2,化學(xué)清潔費(fèi)用為25元/m2,則4臺(tái)換熱器1年節(jié)省清潔費(fèi)用:25元/m2100m24=10000元。(2)換熱器的運(yùn)用壽命從1年提高到2年,2年節(jié)省設(shè)備收購費(fèi)用:4萬元/臺(tái)4臺(tái)=16萬元;則1年節(jié)省收購費(fèi)用8萬元。(3)成品濃堿中鹽含量大大下降,堿中鹽質(zhì)量濃度由均勻4.4g/L下降到3.6g/L,按30堿產(chǎn)值1年為14.7萬m3,原鹽報(bào)價(jià)為200元/,t原鹽中氯化鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)為95.5計(jì),則節(jié)省費(fèi)用為:14.7萬m3(4.4g/L-3.6g/L)95.5 0元/t24628元。
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